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C02灭火技术在矿井灭火中的作用
发布日期:2021-04-27     浏览量:758
  从防灭火理念上讲,煤矿井下防灭火离不开控制三要素:可燃物的存在、热源(温度)、具有一定浓度氧的空气供给。按照煤的自然发火的规律,其发火的起因实质是是煤与氧的氧化反应过程结果,氧气是氧化反应的必要条件,没有氧气,氯化反应就无法进行。试验结果证明,氧浓度低于8%时失燃,低于3%时,氧化反应彻底被中止,燃烧现象不能持续进行。同时,要认识到,能控制温度,也可控制氧化速度,从而控制煤的自燃发生。

  这说明,只要能够控制住至少其中一个因素就会实现防治自然发火目的。而能够将煤氧化浓度和生热温度同时控制住,就是控制自然发火的最有效办法。按照这个理念,国内外已研究探索形成了一系列成熟的煤矿矿井防灭火技术,包括火灾气体的监测监控、高温点、火点的探测确定;打钻、注胶、注沙、堵漏;均压;惰化防灭火等。无论哪种技术,核心都是在控制遗留煤、浮煤的氧化和温度上升从而达到控制氧化速度上采取措施。从各种方法比较中可以看到,都有一定成效上做文章的。但很多技术实施存在受条件限制。如采取黄泥、凝胶隔绝法,这要有地质条件保障,很难保障遗煤全覆盖。结合5141工作面发火危险源现状,应把降低采空区氧浓度、同时降低所有遗煤氧化温度作为防灭火关键技术来落实。经过反复调研论证,认当前采用液态二氯化碳防灭火技术为主的措施是最佳选择。较氮气防灭火更有优势。

  CO性能机理:

  (1)CO2的火区抑爆性机理

  Co2气体具有良好的抑爆性,效果好于N3。其原理是在可爆气体中混入C0,惰性气体,可以阻碍活化中心的形成,当CO,达到一定浓度时,它大量吸收可爆气体初期氧化反应所生成的热量,同时不断护大氧分子与可燃气体分子接触的阻碍作用,从而使可爆气体显示惰爆性。随着CO,浓度的增加,混合可爆气体的下限微有增加,而爆炸上限则迅速减少。当CO2:气体与可爆气体混合比例达一定值时,即CO.浓度达到23%,混合可爆气体的爆炸上限与下限重合,可爆气体失去爆炸性。同时,随着CO2:浓度升高0。浓度相应的地降低,当0。

  浓度降至14.6%以后,火区进入失爆状态。当火区惰化并处于失爆状态下,即使瓦斯浓度达到爆炸界限范围内也不会发生瓦斯爆炸现象。

  (2)CO2的火区灭火机理

  Co,灭火主要有2种作用:1)窒熄灭火。火区内灌注C02后,随着CO,浓度升高,0,浓度相应的地降低,当0。浓度〈11.5%时,明火即可扑灭,同时火区因缺氧而窒息灭火。在火区内,由于着火点温度很高,周围气体通过辐射吸热,造成局部气体密度变小,形成气体对流,灌注C01后,因CO-密度大在对流作用下向着火点流动,使得火区周围CO2,浓度变大,加快灭火。2)吸附阻燃。井下空气如N、CO2、02、CH、C0等气体成分中,燃烧的煤炭对CO,的吸附能力最强,优先吸附CO2气体,从而隔断了氧气的供给途径,有效地阻止煤炭继续燃烧,其阻燃效果特别明显。

  (3)C0。惰气灭火特点

  1)C0.灭火适应于内、外因火灾,即可扑灭由人为或其它事故引起的火灾,又可扑灭由自燃引起的火灾,特别是适用扑灭采空区隐蔽火灾。以灌浆灭火方法扑灭采空区火灾时,因灌浆恐难以达到火源位置,所以该法灭火往往失效,C0,等惰气灭火就不会存在以上问题。

  2)C0,灭火的无污染性。用C0,,灭火特别适用于电器设备和精密、昂贵仪器的火灾,灭火后不会对仪器设备造成污染性的损失。

  3防灭火方案:

  在5141回风巷与4143保护煤柱之间施工一条工艺巷来达到钻孔布设合适灌注点目的。有关工艺巷施工方案如下:工艺巷从5141回风密闭外6.5米处向北施工7.2米后,顺煤柱方向向西施工131米,掘进至5141采空区30米位置。工艺巷采用炮据施工,锚网支护,净宽2.2米,净高2.5米,矩形断面,在施工钻孔位置巷道净宽调整为3.0米,扩宽长度为3米,以保证钻机正常施工。该巷道与5141回风顺槽水平距离为5米,与4143一分层进风顺槽水平距离为4.5米。工艺巷南北方向为水平施工,拐向东西方向后,先以3°上坡找到5141回风顺槽顶板以上5.5米层位后,沿5141回风顺槽走向坡度向西施工。工艺巷布置于该层位时,工艺巷底板与5141回风顺槽顶板的垂直高差平均为3米,顶板与4143一分层进风顺槽的垂直高差为4米。该巷道施工完毕后采用全断面锚喷以封堵与5141及4143顺槽之间的裂隙,防止向两个工作面漏风。以5141工作面尾梁处为起始位置,每隔10米施工一个防灭火钻孔,共计施工5个钻孔;钻孔开孔位置距工艺巷巷道底板往上1.5米处的层位,孔底位置在5141上隅角老塘顶板。

  利用液态二氧化碳直注设备在井下通过防灭火钻孔向5141老塘内灌注液态二氧化碳。

  4注入二氧化碳后效果分析

  2010年7月9日10:00开始通过钻孔向5141工作面采空区注入CO2。气体,至7月10日18:00结束,累计注入。CO?约5000m?。随着CO2。的注入,5141回风巷斜下密闭墙观测孔内CO浓度由0.8243%降至0.0056%,02浓度由6.5%降至1.2%,CH和C地。均降为0,随后停止了注CO2:,加强日常对火区的观测。随着时间的推移,观测孔内C0气体呈逐渐下降趋势,4月25日CO浓度降为0.0005%,火势得到了完全控制并趋于熄灭。

  5结论

  Co2,灌注系统简单、不需接电、无机械运转,设备的安全性和可靠性高;CO2:对煤炭氧化自燃有良好的惰化、抑制作用,灭火速度快;Co2.注入前,要查明火区的漏风情况并封堵漏风通道,保证CO2的灭火效果。
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